| 纯红铜第四代研发案
一、 问题:
1. 模具行业里的铜电极,除公认品牌日本三宝外,只剩我天成,但三宝的价格约¥65—75/kg,远高于我司¥35/kg,不过,我司第三代纯红铜,仍略逊于三宝红铜。
2. 东莞经销商于2008年11月叛变分裂并对观众部职工挖角,欲与我司进行市场竞争,对于尾追者,须有危机意识。
3. 为保住天成品牌,产品质量必须确保一定标准水平,故研发无氧铜等级的第四代纯红铜
无氧铜标准化学成份:
Cu+Ag P B Sb As Fe Ni Pb
TU1 ≥99.97 <0.002 <0.001 <0.002 <0.002 <0.004 <0.002 <0.003
TU2 ≥99.95 <0.002 <0.001 <0.002 <0.002 <0.004 <0.002 <0.004
Sn S Zn O 杂质总和
TU1 <0.002 <0.004 <0.003 <0.002 <0.03
TU2 <0.002 <0.004 <0.003 <0.003 <0.05
二、 目的:
1. 提升第三代化学成份中含铜量纯度,进一步提高表面光洁度与电极损耗,务使产品与三保红铜各项指标相近。
2. 改善因人工轧制工艺所引起:
a. 两侧内卷气孔可能率
b. 加工尺寸误差进而使拉拔尺寸不足所造成部分的表面裂纹现现象。
三、 分析检讨
1. 加工量限制:
加工对金属材料之显微镜组织及机械性质之影响
金属材料在受冷加工时,随冷加工量之增大,金属晶粒乃被挤压变形,最后破碎、伸长;这种显微镜组织的变化过程如图由左到右的诸照片中。
冷加工量对机械性质的影响于图中央部份,很显然地,抗拉强度、视弹性限以及洛氏硬度等均随冷加工量之增加而增高,唯伸长率(延性)则降低,是以发生愈加工愈困难的现象。有些金属如钢材等,在加工温度过低时(相对于再结晶温度而言),容易发生龟裂现象,此即因受加工硬化,材质缺乏延性变脆之故。
由于冷加工有强化金属材料的功效,工程上常加以利用例如纯铁、纯铜、纯铝等质软的材料无法借热处理予以强化,只能利用足量冷加工(如冷抽、冷轧、冷锻等)使其强度增大到适为所用。就以图为例,无氧铜在加未加工前其抗拉强度只约为31×103 psi(21.7kgf/mm2),受44%Red之冷加工量后增为49×103psi(34.3kgf/mm2),强度已增加了60%。
图
热加工因后在再结晶温度以上进行,其加工后形成之破碎晶粒立刻再结晶成多边形、未受加工影响之晶粒,故无加工硬化的现象发生。热加工后的显微镜组织随加工量及加工完成之温度而定,愈接近再结晶温度者,晶粒愈细,加工量愈大者晶粒愈细,反之则晶粒愈大;若完工温度低于再结晶温度,则有冷加工的影响。冷加工与热加工之比较如图:
2. 规格问题的影响:
1) 开模须注意国标允差:
冷拉工艺标准
A. 按成品规格,选择好拉伸模规格,检查拉模尺寸偏差是否符合标准。
B. 冷拉润滑油为纯菜油。
C. 冷拉前先开油泵,在拉伸过程中不准中断润滑油。
D. 拉伸时控制好平直度,如有弯曲及时调正,调正方法应视其弯曲同方向调正拉模水平线。
E. 拉出成品长度6米侧弯度不超过6毫米,表面光洁平整,不应有划伤和模印。
F. 铜排位伸时表面不能有水份
G. 铜排尺寸偏差应符合表内规定
表 铜母线公差国标 单位:mm
厚度规格 厚 度 偏 差 宽度规格 宽度偏差
b15 — 35 b40—125
2.5—2.8 ±0.03 15—25 ±0.13
3—4.8 ±0.05 ±0.08 26—35 ±0.15
5—12.5 ±0.07 ±0.09 40—125 ±0.3
2) 模具行业市场的规格:
天成公司采用公制,其厚度间隔5mm,而广东使用英制,间隔为6.35mm,已较其为小。
3) 建议开模清单所隐含的边际成本:
A. 库存成本庞大——产生呆滞资金压力太大。
B. 仓库空间成本浪费
C. 表面保护成本浪费
D. 搬运相关周边成本
4) 形象不统一:
A. 较诸天成公制与市面英制间隔,都是有规律性的,而所寻议规格则完全违背性,为不正常模式。
B. 客户采购员还须向老板解释为何不符合广告上的理论重量,这对倾向于规范化工厂现象只会愈来愈多,而且给人不正规的错觉。
——引起“品牌效应”衰减。
四、 结果分析:
1. 化学成份:
经浙江省冶金研究院化学分析室,所做出的国家级鉴定,含铜量符合无氧铜TU2的标准。
注:检附台资鸿淮公司委托华南理工大学测试数据
2. 硬度:
于批量生产中抽样,于浙江大学材料科学与工程学系委托测试,结果普遍性超越第三代标准硬度85.2HV
3. 三合一指标:
A. 检附第三代XQ-2#纯铜指标如下:
根据电床检(2000)证字第03号和电床计(2001)委字第01号检测测试如下:
检验依据:GB/T5291-1995《电火花成型机床精度》 JB/T4105-1999 《电火花成型机技术条件》
使 用 机 床: D7132电火花成型机(50A) 工件:45#钢
B. 第四代纯铜经‘机械工业电加工机床产品质量监督检测中心’检测,‘电床检(2003)测字第002号,如下表:
|
试件名称 |
1#电极 |
2#电极 |
3#电极 |
|
试件型号规格 |
20*40*60mm(拉拔)
443.900g |
13*32*60mm(锻)
223.750g |
15*21*55mm(轧)
148.020g |
|
试验设备 |
名称 |
电火花成形机 |
型号规格 |
D7140 |
|
工件 |
材料 |
45#钢 |
厚度 |
15mm |
|
试验条件 |
加工电流(A) |
高压电流(A) |
加工电压(A) |
脉宽(μs) |
脉间(μs) |
伺服(%) |
斜率(档) |
|
10 |
0.5 |
50 |
120 |
6 |
77 |
1 |
|
测
试
结
果 |
试件名称 1#电极 2#电极 3#电极
生产率(mm3/min) 42.5 44.2 25.3
加工表面粗糙度(Raμm) 4.32 4.95 4.79
电极体积相对损耗(%) 0.41 0.56 0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. 由上有发现,拉拔件与锻件因加工足量,基本上性能相近;与第三代比较,唯有硬度较高,生产率的表现比第三代较佳。
b. 轧制件相信是加工量不足,其致密度估计不足,生产率的表现相对的也较差。
五、 方案建议:
1. 鉴于A.坯锭规格 B.挤压机设备压力吨数限制
a. 100mm宽以下,使用挤压拉拔工艺
b. 30mm厚,200mm宽以下,使用轧制拉拔工艺
c. 35—50mm厚,430mm宽范围,使用热轧,整平工艺。
d. 其余非标规格,暂时以坯锭临时锻造加工
2. 对于生产规格:
a. 国标GB5585.1—85厚度公差
厚度 公差
2.24 —6.30 ±0.15
7.10 —12.50 ±0.20
14.0 —35.50 ±0.30
b. 不排除现有华南台资企业爱用英制,但须注意中国未来市场乃公制倾向主流。
c. 基于铜排公差±0.1,我司规格选择建议标准加0.25。例:20.25±0.1
3. 当硬度超过第三代85.2HV时,组织紧密度已达到一定条件,故电极损耗见不到更好的成效,但对生产率仍具有较佳表现。
4. 原期望降低含氧量以提高Cu纯度,但实际操作中,添加除氧剂虽降低了氧,却造成其他微量元素增加,故含铜量伤脑仍保持在≥99.95%,其杂质总含量情况基本处于相同境况,因此效果不明显。
六、 结论:
方案显然不成功,但对于产成品指标影响性的原因有了进一步了解,尚属些微收获。
|